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崇左轉(zhuǎn)鼓式黑液過濾機(jī)的問題及改進(jìn)方法
1.刮刀下沉刮壞濾網(wǎng)
在實(shí)際使用過程中,黑液過濾機(jī)刮刀體離濾網(wǎng)一般在 6mm 左右,在自身重量和漿重下刮刀下沉,易刮壞濾網(wǎng)。經(jīng)分析原因是支承架離支承點(diǎn)跨度大,強(qiáng)度不夠,但增加支承架板厚度(厚度為5mm)又增加成本,在支承架兩端增加筋板與下面筋板焊為一體,增加刮刀強(qiáng)度,解決了這一問題。
2.密封繩受熱松動(dòng)密封性差
由于黑液溫度較高,一般在80℃左右,原設(shè)計(jì)密封繩材質(zhì)為橡膠條,受溫度影響較大,使用一段時(shí)間后密封繩受自身重力和受熱拉長,密封性大大下降,且密封性能不好,易斷裂,纖維流失量大,使用壽命短。把黑液過濾機(jī)密封繩密封改為密封帶密封,即密封繩線密封改為密封帶面密封,密封性能大大增強(qiáng),密封帶為不銹鋼板內(nèi)襯毛氈用滌綸線縫合在一起,且鋼板與毛氈結(jié)合面涂環(huán)氧樹脂,轉(zhuǎn)鼓動(dòng)環(huán)、 靜環(huán)也作相應(yīng)改動(dòng)設(shè)計(jì),改動(dòng)后性能穩(wěn)定,密封帶使用壽命在1年以上。
3.剝漿困難網(wǎng)易結(jié)垢糊網(wǎng)
由于黑液雜質(zhì)較多,濾網(wǎng)面使用一段時(shí)間后容易結(jié)垢糊網(wǎng)。采用不銹鋼濾網(wǎng)定期清理,同時(shí)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)通入高壓蒸汽(壓力不小于 0.3mPa)吹漿解決了易糊網(wǎng)的現(xiàn)象。
黑液過濾機(jī)在制漿洗滌工段中是很微小的設(shè)備,但它對(duì)黑液進(jìn)入蒸發(fā)工段防止蒸發(fā)器管道產(chǎn)生纖維結(jié)垢,降低熱效率起到重要作用,黑液過濾機(jī)經(jīng)過改制后,運(yùn)行穩(wěn)定,給用戶帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。